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​​【东风工匠】改善奇才魏明伟

2021-03-31 11:13:46 |  东风汽车集团有限公司工会网 |  点击量:

(记者 高秀薇 文\图)夕寐宵兴,成果斐然。以巧思妙想推动改善。以创新思维挑战传统,他,工于技,匠于心,

“热爱自己的岗位,专业专注、精益求精,刻苦勤奋、坚守执着,诚实劳动、创造性劳动,甘于平凡,但绝不甘于平庸。”这是东风汽车股份轻型商用车分公司工业工程科改善班班长、维修电工高级技师魏明伟对工匠精神的切身体会,凭着这种精神,他从一名普通的维修工成为了机电维修与创新改善的专家。

26年来,魏明伟实现改善成果近600项,创造经济效益1000余万元。如今,他带领“魏明伟劳模工作室”的成员们,不断对现场作业进行改善。2020年,魏明伟带领劳模工作室的成员们共完成现场改善176项,创效106万元,其中《一种机械式带助力升降的安装辅具》等3项创新成果,获得国家发明专利受理通知书;参与的《东风途逸系列车型研制与工业化》项目获“东风汽车集团有限公司科学技术进步一等奖”。

“创新能为我们公司创造效益,也体现了我自身的岗位价值。”谈起创新对企业的重要性,魏明伟认为,“改善和创新是一个企业生存发展的灵魂,在竞争激烈的环境中不创新发展就会被市场所淘汰。”

寻找“真因” 不达目的不罢休

如何才能练就改善创新的能力?这来自于不断地在工作中积累经验和学习总结。

1994年,19岁的魏明伟从东风汽车公司高级技工学校毕业后,进入东风汽车股份轻型商用车分公司,正式成为一名维修电工。怀着满满的信心和对未来的期待踏入生产一线后,魏明伟却发现在学校书本上学习到的知识与实际工作结合不起来。

“我在学校里学的就是维修专业,但是刚进厂的时候自己没有办法独立地去处理机械故障,都是给师傅们背包、拎工具箱和扶梯子。那个时候就特别羡慕师傅们能很快消除故障,恢复设备。”跟师傅们学习维修本领,成为了魏明伟工作的日常。

魏明伟进入工厂的第一位师傅叫余桂华,是一位谦逊、稳重的“实干家”。在师傅的带领下,魏明伟的维修技能水平逐步提升。除了工作上的指导外,师傅对魏明伟的生活上也给予了很多关爱和帮助,倍感温暖的魏明伟暗下决心:“一定要在厂里好好干!”

3年后,魏明伟已经从一名“菜鸟”成为了一名合格的维修电工。他所在的一总装车间负责东风汽车股份轻卡车辆的生产,这个车间内的设备维修效率直接关系到整个工厂生产效率。

自行葫芦线是一总装车间生产线上搬运车辆的关键设备,然而在运行过程中却经常出现在转弯换道岔时卡住车辆的故障,每当故障发生后,都至少需要三名维修工前来维修,停线时间长达三四十分钟,严重影响了整个总装车间的生产节拍。

“这个故障类似于火车换道岔,在前车放行时,集电器抖动瞬时会造成一个信号丢失,程序就认为前面的车辆已经完全通过,后车可以放行了。其实这个时候,前车还没完全通过。”虽然每次出现故障时,魏明伟和同事们都能及时修好,可由于故障出现的根本原因是在系统原有的设定上,谁也不敢随意对设备程序进行优化,这也导致了没过几天这个“老毛病”又会再次出现。怎样才能让故障完全消除呢?带着这个问题,魏明伟开始了一段“疯狂”的学习。

想要真正掌握设备,就要了解设备运行的原理原则。没有图纸?那就自己画。魏明伟画出的图纸堆成厚厚的一摞,笔记也记了好几本。车间里三层楼高的防护网,他爬上爬下了上千次,核对线号,观察作业流程和故障现象,分析每一处细节、每一处结构、每一段程序。当时的他用废寝忘食一词来形容一点也不为过。上班时,魏明伟利用一切空余时间进行学习,经常忘记吃饭,连下班时间到了他也毫无察觉,直到晚班的同事们叫他,他这才反应过来。

“当时我查资料的时候,由于太过专注,连车间里打螺栓那种声音都听不到了。夜班来接班进行点检的时候,已经是晚上七八点了。同事就问我怎么还没下班啊?几点了?我一看表才发现已经很晚了。”回忆起那段时光,魏明伟也深有感慨:“那个时候真的就是饭也不记得吃,也不觉得饿。当你全身心地投入到一件事情里,真的可能完全感觉不到外界干扰。”

功夫不负有心人,用了大半年的时间,魏明伟成为了厂里第一个熟练掌握自行葫芦线的维修电工,那个困扰已久的“老毛病”也通过他对程序的优化彻底消失了。“随着你对这个设备的深入了解,就会有信心去做这些改善。”

从那以后,魏明伟的改善一项接着一项,项目质量也更上台阶,得到了领导和同事们的一致认可。随后的时间里,魏明伟先后担任了轻型商用车分公司二焊装维修班、四总装维修班、一冲压维修班的班长。每换一个工作地点,那里的设备停工率都会得到降低,重复性的故障得到改善。

魏明伟认为:“当设备发生故障的时候,仅仅只做到修复是不够的,看待问题就得从原理原则上去分析,找到问题发生的根本原因,杜绝二次发生,做一些预见性的改善和事后改善,才能真正把维修工作做好。”

敢于挑战 遇到难题不退缩

2011年,魏明伟接到领导下达的任务,让他对涂装生产线进行改装,这也是他首次接到涉及整条生产线改善的公司级任务。当时,涂装车间每小时产能为31台,远远跟不上总装车间每小时40台的生产节拍,所以涂装车间就成为了整个轻型商用车分公司的生产瓶颈,能耗也居高不下。

在魏明伟接到改善任务之前,涂装车间已经进行了两次全面的作业优化,许多员工都认为涂装车间效率优化已经到了极限,不可能还有提升空间。因此,在得知魏明伟要来做改善时,车间内没人看好他这名焊装车间的“外来者”。

这也的确是个挑战。以往的工作中,魏明伟只需要对某一台设备或某一个工序进行分析和研究,再加以改善,而这次他则要对涂装车间所有的设备和工序进行分析,困难程度可想而知。怀着忐忑不安的心情,魏明伟带着两块秒表、两个笔记本和一个照相机,开始走遍涂装作业部的每一个角落,记录上万条作业节拍数据。

“想要找出涂装车间作业的瓶颈,那就需要对每一个岗位、每一个工作流程、每一台生产设备、每一个人进行观察,做到了如指掌。所以当时的心理压力真的很大。”魏明伟说,那段时间里自己一心扑在工作上,有很多次回到家都已经在床上躺下了,满脑子想的依然是工作上的事情。有时候突然灵光一闪想到某个点子,又会匆匆忙忙地从家里赶到工厂去看设备、对图纸。

除了巨大工作量带来的挑战,跨部门协作也是魏明伟当时面临的一大难题。身为焊装车间维修班长的他,却要来涂装车间“指手画脚”,这引起了许多人的不满。“那时候遇到阻力非常大,阻力不仅仅是技术上带来的,更多时候需要跨部门的沟通,因为改善作业流程牵涉到装备技术、涂装技术、涂装工艺还有生产科等部门,每一个部门都需要进行大量的沟通。”

在第一次涂装车间召开改善会议时,魏明伟刚把自己的想法提出来就被泼了一盆“冷水”。他的改善方案完全不被认可,大家认为他做的方案只是理论上可行,如果真的在作业现场实施肯定会出问题,双方各持己见,发生了激烈的争论。

自己辛苦做出的方案却不被人信任甚至还被指责,魏明伟委屈得大哭了一场。“之前想到会有阻力,但是没想到会这么大,他们觉得之前的改善已经做到极限了,如果实施方案会影响生产。”

争论事件过后,魏明伟意识到与工作伙伴之间理解与信任的重要性。随着不断地交流和探讨,讲解改善原理和思路,魏明伟与涂装车间的各部门慢慢建立起来了相互信任的关系,一个个改善项目也得到顺利实施。

最终,耗时10个月的时间,魏明伟终于完成了涂装生产线的改善。改善后,底漆线、涂胶线最高产能达到每小时40台,面漆线最高产能达到每小时39台,精饰线最高产能达到每小时40台,发交区吞吐能力达到每小时45台,圆满实现目标,消除了企业发展“瓶颈”。

按照当年相关数据统计确认,此次改善降低能耗费用194.6万元/年,降低人工成本93.8万元/年,合计产生价值为288.4万元/年,这项课题也获得了东风汽车有限公司QCD成果三等奖。

改善创效 更要以人为本

十几年的改善工作,让魏明伟渐渐形成了一个遇事就爱琢磨的思维习惯。

“物品为什么这样设计?这样的设计有什么好处?”大到工厂设备、车辆,小到生活中使用的数据线充电口,魏明伟看到任何设备和产品都喜欢思考其设计原理,而这种思考方式同时也能促进改善工作的提升。

“御风前悬安辅具”改善项目,是魏明伟众多改善项目中的一个。过去,御风车型专用生产线安装汽车前悬时,需要两人配合作业,一人在轮罩底部,蹲着将前悬举起,另一人在机舱内将螺母上紧。每个前悬有34斤重,每天安装100多根,下蹲托举总重达超过了3吨,工作时间久了,对员工的腰部和手臂造成很大的负担,因此一线员工怨声载道,很多人不愿意在该岗位工作。

了解到这一情况后,魏明伟经过三个月攻关研发了一款前悬安装辅具,利用平行四边形加杠杆原理,用两根手指将前悬轻轻托举后,可准确对孔,一名工人仅需20秒就可完成该项操作。这项改善不仅仅让该岗位的员工大大提升了工作效率,工作强度和难度也降低了不少,以往的重体力劳动,如今轻轻抬手就可以完成。

受到员工们好评的改善可不止一项。余师傅是轻型商用车分公司总装一线的一名气控阀分装工。在国五车辆开始批量生产时,由于生产工艺的变化,她的工作内容也发生了改变。每天余师傅都要用风枪进行紧固工作,风枪的扳机需要用很大力气去按压,同时手部还要承受剧烈的震动,长期下来,她的手腕患上了严重的腱鞘炎。

在听说工厂有一位“改善能手”后,余师傅找到了魏明伟,向他诉苦说:“魏师傅你看,我右手腱鞘炎已经做了小针刀手术,换左手持枪,左手现在也疼得厉害。能不能帮忙想想办法?”

面对余大姐的求助,魏明伟和同事连夜赶工,研发出了一套“风枪固定、脚踏触发”的装置。这套装置通过用脚踏控制风枪的方式,让员工的双手彻底得到解放。

第二天早上一上班,余师傅就用上了这套装置。摆脱了风枪带来的伤害后,余师傅也打消了辞职的念头。改善后,魏明伟还会时不时地去看看余师傅的作业情况,询问她是否遇到新的问题。

“看到余大姐因为改善给工作带来的轻松,能够开心地工作,我感到无比欣慰。这样的改善虽然不能直接创造经济价值,难度也不大,但能帮助到员工减轻身体负担,让我感觉自己的工作很有价值。”

在魏明伟看来,工匠精神的分享与传承十分重要。自2015年魏明伟劳模工作室成立以后,他以劳模工作室为载体,先后举办了多期机电一体化培训、巧妙机构基本技能培训等课程,培养出一大批技术骨干。在东风有限举办的巧妙机构基本技能竞赛中,他所带的徒弟更是一举囊括了第一、四、六名。魏明伟曾连续3次蝉联东风股份的员工技能竞赛冠军,现又荣获东风有限技能竞赛的金牌导师荣誉称号。

轻商分公司设备保全科冲压维修班机修钳工刘芳亮曾获得东风公司2017、2018年劳动模范,他也是从魏明伟劳模工作室中受益的一员。他说:“我们参加巧妙机构培训以后,对现场的问题点,解决的办法就变得更多,改善的效果也更好。”

在魏明伟劳模创新工作室的示范引领下,东风轻型商用车公司已经形成了“人人参与改善、人人实施改善、人人享受改善”和“人人学习劳模工匠、人人争当劳模工匠”的浓厚氛围。

对于未来的发展目标,魏明伟表示:“今后希望和工友们一起,制造客户体验领先的轻型车,赢得更多客户的信赖。创新工作室也会继续努力,培养出更多的改善能手,助力全员改善,为公司创造更大价值,将我们工作室打造成为省级、国家级的示范性工作室。”