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​【小改善 大不凡】老叉车变废为宝 移行机鸟枪换炮

2020-04-27 11:23:57 |  东风汽车集团有限公司工会网 |  点击量:

东风特装樊愉创新工作室用报废电动叉车零件改装移行机,使其电动化,原来4人才能操作的设备,现1人轻松搞定

未改造的设备需要四个人才能滑动

改造后的设备一个人轻松搞定

创新工作室人员现场听取员工的意见和想法

创新工作室人员研究改造方案

创新工作室人员对后续的改造征求意见

提供奇思妙想

改造后的设备

(记者 熊秋琳/文 刘鸿飞/图 特约记者 沈知龙)在东风特种装备事业部(东风越野车有限公司)涂装车间,面漆班发交工位,劳动强度大,人员投入多,一直是个困难作业点。

车身从烘干炉出来时,需手动将其推送到移行机上,防护车身重约2.8吨,需要至少4人配合,才能将车身通过滚床推到发交储备区或中涂打磨储备区。

“得使出全身力气,很费劲。”上线工黄富贵说到这个工序时,无奈地直摇头。

“能不能增加移行机的动能,减少人员手动推车呢?”涂装车间主任邹太忠在日常巡视中,动起了脑筋。“目前产能已达上限,员工工作时间长,还这么辛苦,必须要改进。”

说干就干!邹太忠立即联系了樊愉创新工作室。该工作室负责人樊愉经过两天的现场观察后,反复推敲,确定了一个创新方案:采用低速电动轮,将一套全新设计的恒压随动机构模块,安装在现有的移行机上,使其实现电动化。

经过一周时间的设计、安装、试验,一个电动移行机代替了原来纯手动作业。4月22日,记者在现场看到,一台防护车身的转运,只需1人按动操作按钮,就可以实现全程转运。

“现在好了,太省力了,很轻松。”刚刚完成一趟转运任务的黄富贵,语气里透露出了少有的轻松。

“效果非常好,转运一次可节约操作工时21秒,减少2人配合作业,劳动强度大大降低。”邹太忠高兴地介绍。

更让人惊喜的是,这套装置的改善,完全是零成本运作。

“把一台工作室使用了近14年、已经报废的电动叉车的可用完好部件,组装成一套装置,使其重获新生。”樊愉介绍道。

目前,该样机已于4月18日开始在涂装车间现场试用,樊愉表示,会广泛听取现场员工和装备部门的意见和建议,进一步优化完善,下一步,将对另外5台移行机也进行相应改善,使该车间所有转运工序都实现电动化、自动化。

自复工复产以来,东风特装始终处于高产状态,为帮助现场解决实际困难,提高生产效率,该公司工会多次组织创新工作人员深入生产现场,了解生产中出现的难点和瓶颈问题,共同制定改善方案和对策。

截至目前,该公司创新工作团队共收集了6个现场改善课题,包括总装车间希望解决繁琐复杂的发动机入座工序、防爆油箱防爆球的定量装填、悬架部分大尺寸螺栓安装拧紧工艺性差等瓶颈问题。

“发挥创新工作室的优势,深入现场,积极开展创新改善,努力攻克生产瓶颈、协助解决技术症结,是我们的职责所在。”樊愉表示。